新型運(yùn)輸設(shè)備的自動(dòng)化定位設(shè)計(jì)
大口徑鑄管因其管件質(zhì)量、直徑大(1400~2600mm),在運(yùn)輸過(guò)程中由于慣性大,其運(yùn)輸穩(wěn)定性及精確性都難控制,因此在生產(chǎn)線上的運(yùn)輸一般是采用起重設(shè)備進(jìn)行吊裝運(yùn)輸,這樣在生產(chǎn)線上起重機(jī)的配置數(shù)量比較多,不僅生產(chǎn)成本較高,且效率較低,操作人員較多。
新型的生產(chǎn)線從根本上解決了上述問(wèn)題,我們采用了液壓剪力撐式運(yùn)管車,用于精整線各工位間鑄管自動(dòng)運(yùn)輸銜接。運(yùn)管車在程序控制下達(dá)到精確定位,且在各工序間運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連鎖自動(dòng)啟停。
(1)鑄管到位判斷
整凃線各工位安裝光電開(kāi)關(guān),可檢測(cè)當(dāng)前工位是否有鑄管,在生產(chǎn)線全自動(dòng)生產(chǎn)時(shí)為向下一工位自動(dòng)傳輸提供判斷條件。部分工位因有干擾反饋信號(hào)的因素,采用安裝稱重傳感器來(lái)替代光電開(kāi)關(guān)的進(jìn)行判斷。
(2)工序間的自動(dòng)運(yùn)輸
運(yùn)管車在工位間運(yùn)送鑄管在程序上包含以下動(dòng)作:“舉升—行走—減速—停車—降落”,每臺(tái)運(yùn)管車舉升裝置都安裝有限位開(kāi)關(guān)用以檢測(cè)舉升裝置降落位置,運(yùn)管車主傳動(dòng)軸上安裝有編碼器可實(shí)現(xiàn)運(yùn)管車運(yùn)送鑄管過(guò)程中的精確定位。當(dāng)生產(chǎn)線上一工位鑄管處理完成后,給相應(yīng)運(yùn)管平車發(fā)送命令,通過(guò)PLC程序可將鑄管自動(dòng)運(yùn)送至下一工位。
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